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Re: HMAS Collins : Nouvelle version

Publié : 28 oct. 2012 21:17
par Teba
Bonjour, :)

Beau travail. :Up:

Bonne fête. :trinque:

Re: HMAS Collins : Nouvelle version

Publié : 28 oct. 2012 23:49
par Pablo
:Up: C'est du beau boulot :Up:
C'est vrai que la première mise à l'eau est toujours un peu stressante, mais le résultat vaut le coup.

Re: HMAS Collins : Nouvelle version

Publié : 29 oct. 2012 00:04
par Patjabix
C'est super :Up:

Re: HMAS Collins : Nouvelle version

Publié : 29 oct. 2012 00:55
par Rackham
bien joué :Up:

Re: HMAS Collins : Nouvelle version

Publié : 29 oct. 2012 08:48
par atob
Belle présence sur l'eau :Up:

Re: HMAS Collins : Nouvelle version

Publié : 29 oct. 2012 21:34
par Arethuse
un joli poisson :Up: belle réussite ;)

Re: HMAS Collins : Nouvelle version

Publié : 30 oct. 2012 10:19
par Simon R
Merci :)
Pablo a écrit :C'est vrai que la première mise à l'eau est toujours un peu stressante, mais le résultat vaut le coup.
Je ne sais pas ce que j'aurais fait si je m'étais planté sur son poids.. :roll: ça aurait eu de grosses conséquences.
Effectivement, ça vaut le coup. Il me tarde de le piloter.. !

Re: HMAS Collins : Nouvelle version

Publié : 17 déc. 2012 01:11
par peyo
Bonjour et encore une fois bravo pour ce beau projet!

Je me permets une petite question sur les deux ballasts à vis de réglage, car je réfléchi à la conception de ballasts du même type. Les deux microrupteurs que tu utilises font bien office de fin de course?
Mais comment gères-tu l'asservissement en position du piston? Y a-t-il un potentiomètre solidaire de la tige qui fournit un signal image de cette position?

En gros comment gérer tout ça pour ne pas te contenter d'avoir uniquement le choix entre un ballast complétement vide ou complétement plein, ce qui serait quand même dommage pour des ballasts de réglage!

merci d'avance

Peyo

Re: HMAS Collins : Nouvelle version

Publié : 22 déc. 2012 16:00
par Simon R
peyo a écrit :Je me permets une petite question sur les deux ballasts à vis de réglage
Salut :)

Ces deux ballasts ne fonctionnent effectivement pas en "tout ou rien". Leur remplissage doit être réglable.
Deux solutions :
- se baser sur le temps en admettant qu'un fonctionnement pendant n secondes provoque un déplacement de x millimètres
- utiliser un capteur magnétique sur l'axe du piston pour compter les tours et en déduire le déplacement avec le pas de la vis sans fin

Pour le moment, je compte juste les utiliser en me basant sur le temps d'utilisation (solution rapide à mettre en place, avec un microcontroleur).
Mais à terme, c'est celle avec capteurs qui sera implémentée (capteurs à effet hall). C'est nettement plus précis.

Voila voila ;) Pour le moment, ces pistons ne sont pas une priorité pour moi, je cherche déjà à avoir quelque chose de fonctionnel en statique, d'étanche et ayant la base de l'électr(on)ique de réalisée. Les choses sérieuses vont bientôt reprendre :mrgreen:


PS : les deux microrupteurs sont bien des fins de course ;)

Re: HMAS Collins : Nouvelle version

Publié : 29 déc. 2012 20:35
par peyo
Salut,

C'est une bonne idée d'utiliser le temps! ;)

Pour ma part je vais essayer de mettre en œuvre une solution utilisant un potentiomètre actionné par la tige filetée via un réducteur. J'ai déjà vu ce type de montage sur des treuils "maison" de voilier RC et ça donnait de bon résultats. Je vous tiendrai au courant

bonnes fêtes :fete: