Bonjour.
Voici les dernière modifs suite à la sortie de Vibraye.
Vous vous rappellez certainement les vidéos des premiers vols faits la veille chez Lolo.
Le lendemain, à l'expo, de nouveaux essais de vols sur un terrain herbeux adjacent.
Grosse diffficulté de maintien en stationnaire. Pas mal de dérive impossible à rectifier en vol (j'avais pourtant programmé cette option, mais elle n'a pas fonctionné).
Pas grave, il a volé malgré quelques inquiétudes du genre : "dans quel sens il vole ?; où est l'avant ?" ; et, suite à cela des atterrissages cahotiques pour éviter qu'il n'aille au delà des futaies
(merci la coque ovoïde sans patins, elle glisse sur le sol).
Dans l'après-midi, le vent étant trop fort, pas de vol.
Mais, rien n'empêche un petit bain. Rien que pour voir s'il flotte et qu'il est étanche.
Image de Sisus, pouvais pas faire photos, moi yen a être aux aux commandes
J'ai pu le contrôler correctement et lui faire un tour de bassin à 20% de puissance.
Dès que je montait les watts, les bras plongeaient et les hélices brassaient l'eau.
On ralentit et on rejoint le bord.
Ouverture du capot.
J'ai créé une piscine en fond de coque.
Diagnostic : les sorties moteurs ne sont pas étanches et l'emballage d'origine en mousse des ESC retient l'eau et ne dissipe pas très bien la chaleur.
Retour à l'atelier pour modifications.
On s'occupe des moteurs.
Deux trous par moteur à combler.
Un central, l'axe dépasse en dessous du stator et celui du passage des câbles situé lui aussi sous le stator.
Ils ont été bouchés à la pâte américaine (genre Patafix).
A la remise en place des moteurs, du ruban adhésif coupé aux bonnes dimentions a été posé sous chaque stator afin que la pâte ne vienne s'encastrer dans les roulements ou la cloche.
4 vis autoforeuses tiennent chaque moteur ; colle cyano avant serrage.
Plus tard, je poserai un cordon de colle thermique noire autour pour prafaire l'étanchéité.
Désolé, pas de photos.
Niveau ESC qui sont dans les bras : suppression de la mousse et remplacement par un cerclage hélicoïdal en laiton assurant un meilleur refroidissement (serrage automatique dans les bras).
Depuis, un seul vol de quelques minutes à son actif, toujours de la dérive malgré l'absence de vent;
Puis batterie à plat et crash contre un arbre. Heureusement que je ne volai qu'à un mètre du sol.
Normalement, il y a une LED très puissante sur le NAZA qui indique l'état de l'ensemble par codes de couleurs et clignottements.
Mais dans une coque fermée, comment la voir ?
Ben, simple, il suffit de la déporter.

Pas facile, les pistes étaient très fines et se décollaient sous l'action du fer.
D'où le gros amalgame de colle pour fixer les fils.
Mais ça marche. Et elle éclaire fort :
Elle ira se positionner à l'avant du quadri, mais auparavant il faut protéger les six fils tout en noyant la Led dans de la résine pour en faire un cylindre (moule : bouchon en silicone de récup).

Juste pour montrer que la Led est centrée :
Il n'y a plus qu'à attendre que la résine soit prise pour tout manipuler sans risque.
Entre temps, j'ai réétalonné les ESC puis reconnecté le quadri sur l'ordinateur pour reprogrammer les paramètres de vol et de commandes.
A première vue cela me semble mieux d'autant plus que j'ai rajouté des possibilités de réglage en cours de vol (profondeur et rouli).
Suite au prochain épisode.